勇摘線材產(chǎn)品“皇冠”——首鋼水鋼成功試制簾線鋼側(cè)記
近期,首鋼水鋼鋼軋事業(yè)部各單位同心同向,攻堅(jiān)克難,在鐵水磷高于同行先進(jìn)企業(yè)兩倍的前提下試制簾線鋼系列鋼種,轉(zhuǎn)爐倒?fàn)t磷達(dá)到0.005%,成品磷達(dá)到0.008%,完全滿足簾線鋼對(duì)磷含量的控制要求,創(chuàng)造歷史**成績。
統(tǒng)籌謀劃,提前做好生產(chǎn)準(zhǔn)備。年初以來,隨著市場(chǎng)形勢(shì)的變化,普通建筑用螺紋鋼已不能滿足市場(chǎng)需求,水鋼通過開展品種轉(zhuǎn)型提效工作,開發(fā)出“線材產(chǎn)品的皇冠——簾線鋼”。在這一特殊鋼種生產(chǎn)之前,水鋼鋼軋事業(yè)部高度關(guān)注,廣大工程技術(shù)人員圍繞國內(nèi)外低磷鋼冶煉工藝查閱了大量資料,不分晝夜扎根生產(chǎn)一線,摸索基于水鋼目前設(shè)備、原料條件下的轉(zhuǎn)爐深脫磷工藝,并對(duì)前期生產(chǎn)中遇到的問題進(jìn)行匯總,制定出改進(jìn)措施。
“計(jì)劃排產(chǎn)簾線鋼時(shí),我們組織專業(yè)人員全流程跟蹤,確保生產(chǎn)穩(wěn)定順行?!苯?jīng)營管理室相關(guān)負(fù)責(zé)人說道。簾線鋼對(duì)磷等元素要求較高,該事業(yè)部經(jīng)營管理室相關(guān)人員統(tǒng)籌謀劃,提前與銷售分公司、制造管理部及技術(shù)中心人員確定排產(chǎn)時(shí)間;持續(xù)關(guān)注過程鐵水情況和轉(zhuǎn)爐爐況,確保冶煉時(shí)間和濺渣效果,避免因連續(xù)生產(chǎn)導(dǎo)致爐況出現(xiàn)較大波動(dòng);結(jié)合連鑄中包的實(shí)際使用情況,合理排產(chǎn)單澆次生產(chǎn)爐數(shù),與一高棒作業(yè)區(qū)管理人員溝通連鑄坯熱送事宜,得到明確生產(chǎn)時(shí)間和總量后,他們又**時(shí)間通知各作業(yè)區(qū)和科室提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
精準(zhǔn)操作,精良設(shè)備護(hù)航生產(chǎn)?!拔覀兘?jīng)歷了多次技術(shù)研討,通過不斷摸索和攻關(guān),倒?fàn)t磷可以達(dá)到0.005%,見到付出有收獲,職工們都非常高興!”煉鋼作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)人語氣里透著自豪。煉鋼作業(yè)區(qū)通過轉(zhuǎn)爐造渣工藝優(yōu)化、溫度制度優(yōu)化、出鋼過程回磷控制優(yōu)化等措施,取消雙聯(lián)模式操作,避免雙聯(lián)后脫碳爐因缺少化渣的元素,過程化渣困難,鋼鐵料消耗損失大,脫磷操作難度增加,且容易粘氧槍、粘煙道等因素影響。僅采用雙渣操作,對(duì)生產(chǎn)節(jié)奏、鋼鐵料消耗的影響相對(duì)較小,流程簡單,職工操作和生產(chǎn)便于組織,從而確保出鋼時(shí)轉(zhuǎn)爐倒?fàn)t磷可以達(dá)到**效果。
“精準(zhǔn)配水、恒定拉速、低溫澆注、全程保護(hù)”是簾線鋼生產(chǎn)的關(guān)鍵,連鑄作業(yè)區(qū)與經(jīng)營管理室、設(shè)備管理室共同排查高精度閥門情況、塞棒控制系統(tǒng)、密封系統(tǒng)等,高標(biāo)準(zhǔn)保障設(shè)備各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)受控;與職工一起討論方案,把方案轉(zhuǎn)化為一條條數(shù)據(jù)化、參數(shù)化、時(shí)間化的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程,保障生產(chǎn)穩(wěn)定高效。
科學(xué)管控,精準(zhǔn)投料確保成分。因?yàn)楹熅€鋼生產(chǎn)對(duì)鋼包有嚴(yán)格要求,生產(chǎn)過程中需要組織兩種鋼包使用;簾線鋼成品要求硫超低,造成渣料消耗比普通鋼種高出2至3倍,連續(xù)生產(chǎn)節(jié)奏較快,這些都為輔料供應(yīng)和鋼包周轉(zhuǎn)帶來很大難度。為保證物料供應(yīng)充足,煉鋼作業(yè)區(qū)重點(diǎn)關(guān)注料倉余料情況,安排轉(zhuǎn)爐工長每兩小時(shí)對(duì)各合金倉、輔料倉進(jìn)行一次巡查確認(rèn),防止料倉待料影響生產(chǎn)。同時(shí),在吹煉簾線鋼11分鐘的時(shí)間內(nèi)要準(zhǔn)備好800公斤物料,在3分鐘的出鋼時(shí)間內(nèi)全部加入鋼包,雖然勞動(dòng)強(qiáng)度較大,但職工們想盡辦法克服。生產(chǎn)過程中,經(jīng)營管理室與煉鋼作業(yè)區(qū)時(shí)刻關(guān)注鐵水成分及溫度變化,鐵水到位后及時(shí)取樣、測(cè)溫,發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí),**時(shí)間與煉鐵事業(yè)部及物流倉儲(chǔ)事業(yè)部進(jìn)行溝通,保證現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)穩(wěn)定有序。轉(zhuǎn)爐區(qū)域根據(jù)鐵水溫度及時(shí)調(diào)整廢鋼加入量,根據(jù)精煉爐的脫硫情況及現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)節(jié)奏,調(diào)整鐵水罐裝入順序。他們還制定了物料量化操作標(biāo)準(zhǔn),確保爐體持續(xù)生產(chǎn)。
“我們只有敢于挑戰(zhàn)、勇于突破,才能在激烈的競(jìng)爭中站穩(wěn)腳跟,為鋼軋事業(yè)部、為水鋼贏得榮光?!变撥埵聵I(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人感觸頗深。
經(jīng)過事業(yè)部全體干部職工全程“嚴(yán)防死守”,確保了各項(xiàng)措施的平穩(wěn)落地,取得了簾線鋼所有熔煉成分全部合格的好成績。下一步,該事業(yè)部將持續(xù)走質(zhì)量效益型道路,在生產(chǎn)簾線鋼的過程中對(duì)入料、冶煉、軋制、包裝等流程進(jìn)行精細(xì)化管理,以精品意識(shí)確保出廠產(chǎn)品合格率。